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2008-12-04

维修一次成本6000 省了

维修一次成本6000 省了 ^dk  
安钢建安一分公司在二炼轧厂维修中改造润滑装置节省备件成本 5p-S]l%a  
本报讯  11月26日在安钢第二炼轧厂定修现场获悉,3250板坯连铸机结晶器甘油分配装置,经过改造后一直运行良好,无故障运行一年零一个月,为二炼轧厂每年节省成本数拾万元。 3&V41#AO  
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去年六月,在第二炼轧厂3250板坯定修的建安一分公司的接到检修3250板坯连铸机结晶器的任务。当时3250板坯连铸机结晶器维修相对频繁,经常出现辊子不转或者转动不灵导致跑钢、漏钢。只要更换掉位于结晶器两侧中间正下,喷淋管上方的四块三孔甘油分配器中,临近板坯的两块,问题就解决了。每次更换该分配器都要把结晶器从生产线上“请”下来。拆掉正下敷在它外部的喷淋管,从藏得很深的地方把它卸下来;每次更换都要抽调4个人,花费一天的工作时间,才能拆旧换新;每次更换都要消耗价值3000元人民币的分配器2个。细心的维修班长发现结晶器每过一千吨钢,其中一侧的两个分配器就损坏了。据不完全统计从去年6月—10月仅分配器更换多达8次。如果不彻底根治,维修成本将会随着产量的提高而增大,更重要的是由此导致的漏钢、跑钢会带来很大的安全隐患和给生产和检修工作带来很大的压力。 3Cg}l qR  
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为了改善现状,尽快解决由此带来的安全隐患和给生产和检修产生的压力,一分公司组织技术力量,研究如何改造 “驱除病魔” 才能使分配器的“寿命”延长。经过反复推敲、琢磨一致认为:结晶器位于连铸机的前端,是使钢水凝结成符合规格钢坯的第一道工艺设备,它所在的位置温度高达上千度。只有在设备上喷淋水,才能保证温度不聚升。这样一来,高温烘烤和水蒸气腐蚀是其经常“生病”的原因之一,亦是结晶器附属装置最大的“杀手”。深受其害的莫过于位于结晶器两侧中间正下,喷淋管上方的四块三孔甘油分配器了。在连铸机拉钢时,其中一侧的两块所处的位置正好在热钢坯的正上方。由于无法喷淋降温,高温烘烤和蒸汽腐蚀使这两块“可怜”的分配器早早地就“寿终正寝”了。必须重新布局结晶器上的润滑装置,做到不影响本身的功能和其他附属装置的使用,又能最大限度地减少高温烘烤和蒸汽腐蚀。先把“受伤”最深一侧的两个从中间正下移到一端上侧,一观后效。如果可行,另外两个也如法炮制。 bUtCi8yW;@  
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去年10月初,被精心改进过的结晶器准备上线工作,可是发现经过重新布局的管路和位置还是有些欠妥。在场的建安一分公司的技术骨干宗志国二话没说,当即组织力量进行二次“手术”。经过在线的实地“手术”后,该润滑装置布局既美观也不影响其功能和其他附属装置的使用,在过钢时避免了直接高温烘烤和蒸汽腐蚀。 +<D>J1  
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经过一年多的生产和运行结果表明:被精心改造后的结晶器润滑装置工作正常,使用寿命长。不仅提高了结晶器的使用率、拉长了维修周期、为生产赢得了时间,而且节省了维修费用、降低了维修成本。仅此一项可以为第二炼轧厂每吨节省成本6元,年节省成本数十万元。([font=新宋体]安钢建安公司:张其将) /;{ d}y8*  
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